在鋁鎂合金分公司鑄造車間的日常生產中,鋁錠的排列整齊度一直是影響生產效率和質量的關鍵因素之一。由于第一層鋁錠接觸面不光滑,鋁錠在排列過程中常常出現歪斜現象,這不僅影響了機械手的精準抓取,還帶來了設備損壞和人員安全的雙重風險。 面對這一長期困擾生產的問題,車間生產二班堆垛工付平經仔細觀察和反復研究,提出了在托錠升降頭位置加裝限位器決鋁錠歪斜的問題構想。為了驗證這一想法的可行性,車間立即組織了相關技術人員和崗位工進行反復論證和初步試驗,在得到提出方案可行這一結論后,車間決定先對3號鑄機的托錠升降進行改造,經過反復試驗和調整,加裝限位器的托錠升降終于成功投入使用,改造完成后3號鑄機的生產效率得到了顯著提升。 今后,鑄造車間將繼續激發職工的創新創效熱情,影響和帶動更多職工加入創新創效隊伍中,為分公司的發展貢獻更多力量。 |
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